火力發(fa)電廠的高壓旁(páng)路旁調節閥是(shì)汽機旁路系統(tǒng)中非🐕常重要的(de)設備,對改善機(ji)組的啟動性能(néng)、保💚護機組的正(zhèng)常運行有非🔞常(cháng)重要的作用。高(gāo)壓旁路系統裝(zhuang)置由高🔴壓旁路(lu)閥、噴水調節閥(fá)、噴水隔離閥等(děng)組成。經市場調(diào)研🏃♀️,很多電廠的(de)高壓旁路閥都(dou)出👌現了内漏,已(yǐ)嚴重影響了機(ji)組的運行🙇🏻安全(quán)和熱效💞率。
2021年初,我公(gong)司拜訪天津國(guó)電某公司時,用(yòng)戶提出高旁㊙️閥(fa)(某🔆進口品牌)内(nei)漏嚴重,每年定(dìng)期維修,但是每(mei)次運行不到1個(gè)月便出現内漏(lòu),閥後溫度長期(qi)在480℃-500℃,熱量損失🔞極(jí)大。我💛公司經現(xiàn)場考察并對原(yuan)閥的結構進行(hang)分析後,提出了(le)相應的改造方(fāng)案,得到了用戶(hu)上下的認可🐉及(jí)肯定。同年9月,經(jing)我公司設計改(gǎi)造後的高旁閥(fá)内件安裝并投(tou)入運行,滿負荷(he)狀态無内漏,閥(fa)後一直保持在(zai)280℃左右,低于再熱(rè)冷段溫度(冷段(duan)約300℃),現場運行非(fēi)常好。
現場原閥狀況(kuang):
1. 閥芯閥座密封(fēng)面沖蝕;
2. 閥芯密(mi)封環損壞。

原閥(fá)芯及閥蓋


原閥(fá)座(帶閥籠)



原閥(fa)芯

原閥結(jié)構示意圖
結構(gou)分析:
1)原閥内件采用(yong)平衡套筒式軟(ruan)密封結構,調節(jie)精度㊙️高,但閥芯(xīn)配合面上的軟(ruan)密封環長期使(shǐ)用後會磨🈚損嚴(yan)💯重并分裂,密封(feng)☎️失效。從而導緻(zhì)間隙流過大,漏(lou)流量增加,閥後(hou)嚴重超溫,影響(xiang)🤩機組的經濟效(xiào)益。
2)閥(fa)芯密封環壓蓋(gài)沒有導向設計(jì),緻使閥芯密封(feng)環受力不均勻(yun),密封性差,引起(qi)洩漏量增加,閥(fá)後超溫。
3)閥座與閥體(tǐ)采用螺栓連接(jiē),閥座下端壓纏(chan)繞墊結構。結構(gou)緊湊,布局合理(lǐ),但同時檢修難(nán)度大,操作空間(jian)小。
現場施(shī)工:

拆(chai)除現場氣源、電(diàn)源

閥(fá)座未取出前,可(kě)以看到結構非(fēi)常緊湊,操作空(kong)間極小

解(jie)體閥體,取出閥(fá)芯及閥蓋

拆除閥座(zuo)螺栓過程中

由于螺栓長(zhǎng)期在高溫環境(jing)中使用,已無法(fa)按常規方法拆(chai)除,現🍉場拆除過(guò)程中,幾次将内(nei)六方扳手掰斷(duan)
改造(zao)後:
1. 将閥芯組件(jiàn)改造設計為預(yu)啟式結構,對執(zhí)行器執行力🌍要(yào)求小🏃🏻♂️,且可實現(xiàn)長期關斷嚴密(mì),當閥門開啟時(shi),預啟閥🌐芯執行(háng)力小,很容易就(jiù)可以打開;此時(shí)閥芯工作機理與原(yuán)閥芯平衡結構(gòu)相同,閥腔上部(bù)作用于閥芯組(zǔ)件上的介質壓(ya)力,可從預啟閥(fá)處自然洩流,閥(fá)門可輕松🐕打開(kāi),平穩調節;
2. 閥内(nèi)件表面進行硬(ying)化處理,材質采(cǎi)用同種高性能(neng)合金鋼,且密☁️封(feng)面堆焊硬質合(hé)金材質,避免熱(rè)态狀态出♉現卡(kǎ)澀現象;


改造後的閥(fa)内件

改造後示意圖(tu)

改造後的(de)閥内件投入運(yùn)行,關閉嚴密無(wú)洩漏。





